我厂采用CASS黄南静电除尘器工艺,设计3万吨/日,目前在2万吨/日处理量。进水COD250mg/l左右,氨氮45mg/l,TP4.2mg/l,出水近期COD45mg/l,氨氮12-20mg/l,TP在1mg/l以下。运行周期为4h,进水2h,沉淀1h,排水1h,其中曝气根据各池情况,曝气在1-1.5h。3月中旬为了降低氨氮,加大了曝气量,在2.5-4h,污泥浓度在5000-7000mg/l,mlvss一千多点,DO在1.5-4mg/l之间。在调整工艺后,出水变成土黄色,沉淀时漂浮大量死泥。为了排出浮泥,加大排泥量在15吨/日,现在部分池子出水感官已经好转,但是氨氮很高,在20mg/l左右,而部分池子又出现土黄色,氨氮要好点,在12mg/l左右。看看大家有什么建议没有,这个土黄色是怎么形成的,怎么控制?2、我厂的氨氮是因为硝化菌都死掉了吗,现在怎么去降低氨氮。至3月中旬到现在,氨氮降低效果不明显,这一周我又降低排泥量在8吨/日,但是部分池子又会出现出水带泥情况。我厂出水自去年10月份开始,黄南静电除尘器一直出水口都有大量白色泡沫,什么原因呢,如果是TP影响,但是我厂总磷好的时候还有有泡子,如果是表面活性剂,生化池曝气的时候又没什么泡子,而且环保局测的时候又不高,出水只有0.01mg/l左右。
1、静电除尘器设备设计制造时采取防腐措施:要针对烟气性质特别是SO2和H2O的含量高低,采取相应的防锈措施,包括涂装应达到的除锈级别(一般为Sa2.5)、底漆和面漆的选择,涂装层数和各层的厚度;并确保施工到位;漆的耐温等级要高于可能出现的******烟气温度,避免因超温使涂层失效。像布袋式除尘器,在高腐蚀条件下的袋笼不能采用一般的镀锌,而应采用喷塑、采用沥青漆或耐高温耐湿漆;净气室内壁和喷吹管等内部构件也宜采取类似的处理,不能作一般涂装。2、加强系统的密封:这个方法主要是包括除尘器本身和除尘器系统中其它设备和管道的密封。因为除尘器本身的密度取决于壳体,要想让壳体保持良好的密封性,首先一定要保证制造和安装的质量。而且壳体的所有连接处都使用连续焊,门周边的密封也要采取耐热硅橡胶。3、降低气体湿含量:降低气体湿含量可以降低气体的露点温度,而且还要尽可能提高气体的温度,让气体温度和露点温度的温差增大。实践也证明,这个经验值偏小,因为很多工况条件都是难以预计的,要是漏风率比较大的话,气体温度好高于露点温度30度以上。例如对窑炉型和煤磨系统用的设备,一定要做好全面的外保温,不为结露留下隐患,生产操作要确保作业温度比露点高20~30℃以上,既防糊袋,又防结露锈蚀。4、降低除尘器漏风率漏风也是黄南静电除尘器腐蚀的重要原因,因为漏风和除尘器内部的负压密切相关,负压越大,漏风将越加严重;而正压运营的时候,不会给除尘器性能带来不利影响,但是粉尘比较容易进入到除尘器内部,所以一定要改善它的密封结构。这样风机磨损的才不会那么明显。
黄南静电除尘器是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备,并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,并克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。下面来为大家介绍一下一体化污水处理设备的便利性。1、设备在工厂整体组装调试完成,省去了现场烦杂的施工、安装及调试过程。设备可以埋设于地表以下,亦可放置在室外、室内。2、调节池、污泥池、缺氧池、生物接触氧化池、二沉池、消毒池高度集成在黄南静电除尘器内,处理水量从1-80(m3/h)。3、模块化风机房:风机、排泥控制器、自动化控制柜合为一体安装在风机房内。
工业建筑离不开水泥厂,而水泥的质量的好坏直接影响到建筑工程方面。在生产水泥的过程中,由于水泥中产生大量的粉尘颗粒,排放到大气中会造成空气污染,严重的会危害到人体的健康。要解决这一问题,采用除尘器设备来达到我们的要求就是很好的办法。黄南静电除尘器是专业的环境节能工程公司,从设计、生产到安装具有丰富的经验和质量保障。水泥厂单机除尘器刚刚投入使用的时候,结构简单,仅通过几条布袋来过滤,人工清灰,除尘的效率并没有那么好。后来随着技术的不断发展,通过脉冲管喷吹、气箱脉冲喷吹、分室反吹风,回转反吹以及机械振打等清灰方式,加上布袋的滤料材质更新换代,除尘布袋的生产工艺提高,使得布袋除尘器在过滤水泥厂粉尘颗粒的应用取得了转折性突破。水泥厂除尘器主要包括仓顶除尘器,输送皮带机除尘器,烘干机除尘器,回转窑除尘器等。那么在水泥除尘器选择上,我们要注意哪些要点呢?注意要点:一、在了解自身所处的工况条件上选择水泥除尘器型号二、研究除尘器技术参数,考虑设备运行阻力上会不会偏高三、布袋滤袋等配件的使用年限四、看看扬尘点烟粉尘废气的浓度,温度、露点温度,扬尘点的烟气量五、在收尘开始到结束的过程中,黄南静电除尘器的现象六、壳体、灰斗、入孔门、布袋除尘骨架、喷涂防锈等方面